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时 间:2025-04-05 12:47:56
地 点:北京
煤炭、石油价格回升,天然气价格竞争力显现。
其中,计划投产的LNG液化项目共7个,新增液化能力2400万吨/年,更多的项目将加速做出最终投资决定,LNG液化产能投资停滞期结束。预计2018年市场景气程度继续提高,三地价格有升有降,LNG市场继续向买方倾斜。
2017年,全球天然气市场走出疲软,气价触底反弹。受LNG现货需求增加影响,东北亚LNG现货价格6.89美元/百万英热单位,同比上涨22.7%。2017年,中国石油表观消费量增速回升,对外依存度达67%。值得注意的是,受到国内持续增长的天然气产量推动,美国天然气需求进一步放缓将导致北美地区需求持续疲软。2017年,中国天然气消费超预期增长,出现阶段性、区域性供气不足和LNG零售价格飙升。
即煤改气没有协调推进,供应出现偏差。1月16下午,国家高端智库中国石油集团经济技术研究院发布《2017年国内外油气行业发展报告》(下简称:《报告》),提出2017年国际油气价格企稳回升,油气行业全面回暖,2018年油气市场景气度继续提高,LNG市场也继续向买方倾斜。2016年,西北油田在顺北特深油气田勘探取得重大商业发现,资源当量17亿吨,其中原油12亿吨,天然气5千亿立方米
在官东1702H井,针对该井水平段较长、油气较活跃、地层易垮塌、存在异常高压等复杂情况,这个公司应用控压钻井技术服务,有效提高了井控安全系数,保护了油气层。这个公司控压钻井技术先后服务大港油区的中1701-34井、港深20-27井、官东1702H井和张海50-20井,在处理不同区块的井下复杂情况时效果良好。在张海50-20井,这个公司结合邻井经验,在三开井段应用精细控压技术服务,全程实现了无溢流、零漏失、零复杂,有效解决了张1504区块的窄密度问题。1月24日,由渤海钻探钻井技术服务公司提供精细控压钻井服务的港17104-51井,在到达设计主力气层之前钻遇气层,点火成功,表明精细控压钻井技术对发现和保护油气储层有良好效果
在官东1702H井,针对该井水平段较长、油气较活跃、地层易垮塌、存在异常高压等复杂情况,这个公司应用控压钻井技术服务,有效提高了井控安全系数,保护了油气层。这个公司控压钻井技术先后服务大港油区的中1701-34井、港深20-27井、官东1702H井和张海50-20井,在处理不同区块的井下复杂情况时效果良好。
在张海50-20井,这个公司结合邻井经验,在三开井段应用精细控压技术服务,全程实现了无溢流、零漏失、零复杂,有效解决了张1504区块的窄密度问题。1月24日,由渤海钻探钻井技术服务公司提供精细控压钻井服务的港17104-51井,在到达设计主力气层之前钻遇气层,点火成功,表明精细控压钻井技术对发现和保护油气储层有良好效果2017年,青海油田开展各类科研项目156项。青海油田加速科研成果转化和创新技术推广,设立专项推广经费,把生产单位需要的气举阀排液技术优化设计及应用、有机盐钻井液体系、英西油田清防盐采油工艺技术、井下智能分注技术、选择性化学堵水工艺技术、低渗储层缝网压裂工艺技术等在生产现场推广应用,使科研成果转化为生产力,勘探开发效果凸显。
建设千万吨规模高原油气田,科技进步是关键。其中,国家油气重大科研项目3项、集团公司重大科技专项1项、股份公司重点技术攻关项目9项。1月15日,青海油田首轮采用低渗储层缝网压力技术的井位优选完毕。青海油田科技管理处副处长陈永海介绍。
这标志《柴达木盆地勘探开发关键技术研究与应用》研究成果在青海油田开花结果。2017年,此项工艺技术已在现场应用46井次,累计增油2.14万吨。
2017年,青海油田科研项目进度完成率达95.7%,科研成果应用率达96%。开展柴达木盆地油气勘探前沿技术和关键技术研究攻关,破解了制约油田发展的难题,为勘探开发提供了有力的技术支撑
青海油田加速科研成果转化和创新技术推广,设立专项推广经费,把生产单位需要的气举阀排液技术优化设计及应用、有机盐钻井液体系、英西油田清防盐采油工艺技术、井下智能分注技术、选择性化学堵水工艺技术、低渗储层缝网压裂工艺技术等在生产现场推广应用,使科研成果转化为生产力,勘探开发效果凸显。其中,国家油气重大科研项目3项、集团公司重大科技专项1项、股份公司重点技术攻关项目9项。这标志《柴达木盆地勘探开发关键技术研究与应用》研究成果在青海油田开花结果。2017年,此项工艺技术已在现场应用46井次,累计增油2.14万吨。青海油田科技管理处副处长陈永海介绍。2017年,青海油田开展各类科研项目156项。
1月15日,青海油田首轮采用低渗储层缝网压力技术的井位优选完毕。建设千万吨规模高原油气田,科技进步是关键。
2017年,青海油田科研项目进度完成率达95.7%,科研成果应用率达96%。开展柴达木盆地油气勘探前沿技术和关键技术研究攻关,破解了制约油田发展的难题,为勘探开发提供了有力的技术支撑
该酸液体系应用成功,将酸液成本降低50%,单井节约酸液费6.8万元,为鲁克沁水井欠注治理提供了新思路。1月18日记者获悉,玉5-23井应用低成本酸液体系成功进行解堵施工。
技术人员接到这口井的施工方案后,根据其物性条件剖析施工中存在的难点,同时为降本增效,决定在这口井开展水基聚驱降黏乳化酸+稀盐酸的低成本酸液体系解堵试验。施工期间,技术人员和监督紧盯施工动态,严格执行施工设计,顺利完成施工,目前注水压力20兆帕,配注45立方米,达到了解堵要求。玉5-23井是2013年10月投产的新井,2014年10月转注,累计注水4.8万立方米后欠注,目前注水压力36兆帕,配注45立方米,实注22立方米。这口井酸化最高压力42兆帕,酸液进入储层后压力降至26兆帕,解堵降压效果显著。
玉5-23井在今年1月8日开始酸化,9日完成第一层酸化施工搭建了开放包容的油气田开发生产运行管理平台。
2012年1月项目启动,2015年7月召开项目建设研讨与推进会。研发了油气田开发六大特色通用模块,在大庆油田运行近一年效果良好。
A5系统建立了统一标准的采油与地面工程数据库,管理中国石油各类井33万余口,间站库3.6万余座,各类管道25万余公里,主要设备39万余台/套,入库各类生产运行数据累计1T、25亿余条。实现了油气田开发生产十大业务的自动化、信息化管理。
1月26日,大庆油田信息中心传来消息,中国石油首个自主研发的特大信息系统采油与地面工程运行管理系统,即A5系统全面上线运行,为油气田稳产增产、降本增效以及节能降耗提供数据基础及辅助决策工具。A5系统既为油气田规划设计提供便捷的信息检索手段,也为产能新井的单井地质设计提供数据参考。历经6年开发建设与运维,A5系统是中国石油在十二五期间所建系统中业务面最广、链条最长、开发工作量最大和难度最大的项目。2016年9月,组织召开A5系统试点总结及推广启动工作会。
2017年11月,完成合同验收及16家油气田公司上线验收后,12月通过总体上线验收。据悉,A5系统是中国石油十二五信息技术发展规划中的重点项目,包括采油气与地面工程两大业务模块,是为满足中国石油总部、各油气田公司、各采油采气厂采油与地面工程生产运行管理与决策支持需求,建立的具有数据管理、生产管理以及分析与应用功能的信息系统。
大庆采油三厂工程技术大队应用A5系统后,53口工艺设计井和21口施工设计井实现地面全要素查询分析,井号与现场数据自动关联,实现了方案实施情况秒跟踪,井下作业流程符合上产实际其中,中游管道领域打破垄断是当务之急,而下游市场的放开更值得期待。
应重点关注油价回升通道下三大受益子行业,包括油气开采、石油化工、油田服务等,相关公司包括中国石油、中国石化、桐昆股份等。各家公司负责人均着重强调了改革的重要性,未来上中下游都有必要推出改革措施。
[20]最值得注意的是,《法学阶梯》第二编关于物的内容。...
立足于本文所定义的刑事责任概念,笔者倾向于认为,该条文表达了罪刑相适应原则。...